分析了某油田水力振蕩器振蕩短節螺紋斷裂失效行為,通過宏觀分析、理化性能分析、斷口微觀分析、 強度核算等方法,系統的分析了該工具斷裂失效因素,結果表明,在服役過程中,由于復雜的工況和自身材質的 影響,導致工具在應力集中區域產生了疲勞損傷,從而萌生疲勞裂紋,裂紋擴展直至斷裂。
水力振蕩器作為一種高效的鉆井提速提效專用工 具,越來越廣泛的用于石油鉆井作業中,特別是在大位 移井水平井鉆井作業過程中起到減摩降阻的作用。它集 機械剪切、水力和扭轉沖擊三種破巖方式于一體,利用 鉆井液驅動內部構件,將部分流體能量轉換成一定頻率、 周向扭轉沖擊的能量,并直接傳遞給鉆頭,從而提高鉆井速度。其特殊的工作原理,極易導致在工具局部產 生應力集中,在近鉆頭端的鉆柱組合也讓其在斷裂失效 后后續處理變得更加復雜,因此有必要對其斷裂失效進 行分析,確定斷裂主因,避免再次發生。本次失效的為 某國產 8" 水力振蕩器,失效形式為上部水力振蕩短節母螺紋斷裂。
截取螺紋斷口兩側樣品共 2 件,為 1 對匹配斷 口,總長度為 424 mm,外徑為 202.80 mm,內徑為 74.32 mm,斷口距內螺紋端面 128 mm,位于內螺紋小 端數第 1~2 扣螺紋部位,斷口 50% 面積顏色較亮,斷 口內側螺紋根部存在應力臺階,斷口擴展區較平坦,局 部擴展區呈扇形,可見貝紋線特征,形貌見圖 1。斷口 附近螺紋底部存在裂紋,在斷口部位取樣,對其縱截面 研磨拋光,螺紋底部的裂紋形貌如圖 2 所示。
在水力振蕩短節上取樣,金相顯微鏡下觀察其金相 組織,其內層和壁厚中心的金相組織為回火索氏體 + 少 量貝氏體,外層金相組織為回火索氏體,形貌見圖 3。 進行非金屬夾雜物評級和晶粒度評級 [2],結果如表 4 所 示。由結果可知,該水力振蕩短節 C 類夾雜物含量較高, 在 1 個視場內 C 類夾雜物長度總和為 1 044 mm,評級 為 3.0 級,形貌見圖 4。
宏觀分析表明,該水力振蕩短節內螺紋接頭小端數 第 1~2 扣螺紋發生斷裂,斷口起源于螺紋根部,存在應 力臺階,屬多源疲勞特征;斷口擴展區較平坦,呈扇形, 可見貝紋線特征,均符合疲勞斷裂特征 ;斷口附近螺紋 底部存在較多橫向裂紋,裂紋擴展區較平直,這些裂紋 與斷口平行,與斷口的開裂機理相同。 力學性能分析表明,該斷裂部件的抗拉強度、屈 服強度以及伸長率均滿足了設計要求,縱向沖擊吸收 功則低于設計要求的下限,布氏硬度在 317~326 HB 范 圍內。 金相分析表明,該水力振蕩短節內層和壁厚中心的 金相組織為回火索氏體 + 少量貝氏體,外層金相組織為 回火索氏體,晶粒度正常,為 8.5 級 ;C 類夾雜物含量 較高,為 3.0 級 ;螺紋底部的裂紋存在二次裂紋特征, 這些二次裂紋是沿夾雜物開裂的。 微觀分析表明,斷口源區存在應力臺階,斷口附近 (與斷口處于同一扣螺紋內)存在與斷面平行的其他裂 紋,斷口擴展區存在疲勞輝紋。 根據上述試驗分析,可以推知該水力振蕩短節內螺 紋斷裂的失效機理為疲勞斷裂。
內螺紋小端數前三至五扣螺紋區域承受的應力 較為集中,且水力振蕩短節作為水力振蕩器的主要儲能 釋放結構,其本身在整個工具中也是應力集中構件,二 者疊加,導致應力集中程度加大,這正是該水力振蕩短 節內螺紋接頭從該部位斷裂的原因。(2)該水力振蕩接 頭的 C 類(硅酸鹽類)夾雜物含量較高。夾雜物的存 在導致材料內部的不連續性,存在應力集中,尤其是硅 酸鹽類夾雜物端部較尖銳,類似于裂紋等缺陷。在裂紋 擴展過程中,存在較多沿夾雜物開裂的二次裂紋,表明 夾雜物對本次斷裂的擴展過程產生一定的影響。另外, 該水力振蕩短節的沖擊吸收功低于標準要求的下限,表 明該斷裂部件的韌性較差,也跟夾雜物含量較高存在一 定的聯系。(3)該水力振蕩器所服役井身的最大全角變 化率為 6.55°/30 m,鉆柱在較大全角變化率的井段鉆進 時,必然承受較大的交變彎曲載荷,為水力振蕩短節的 疲勞損傷提供了交變載荷。(4)對一些提速提效井下動 力工具,建議制定合理的檢驗周期,尤其是在較苛刻井 況使用時,合理縮短檢驗周期,及時更換缺陷部件。